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荣程钢铁:0.06毫米极致调控成功稳压带钢生产“动力心脏”

发布时间:2025-06-20

近日,荣程钢铁集团轧钢厂带钢团队依托荣程工匠创新工作室,组建跨专业攻关团队,成功攻克高压除鳞泵技术难题,将设备使用周期从1年延长至1.5年,实现年度节约成本25万元,为企业降本增效再添新成果。

 

高压除鳞泵是带钢生产的动力心脏,其运行状态直接影响产品质量和生产效率。该设备需要持续保持22MPa以上的高压状态,对维护保养要求极高。过去每年都需要外修,单次维修费用高达75万元。

 

攻关团队以稳压为方向,从设备安装、日常维护到运行监测,提出并实施全流程精细化管理方案。首先从源头把控安装质量,将联轴器同轴度偏差精准控制在0.06毫米以内,相当于一根头发丝的直径。在日常维护方面,每两天检测一次水质,确保设备血液清洁;建立油品质量动态跟踪机制,为关键部件提供最佳润滑保护。同时,坚持每天通过测温、测振等手段实时监控设备状态,并且每半年对除鳞泵联轴器同轴度进行复核。这些措施使设备运行压力稳定在22-24.5MPa的理想区间。

 

精度0.06毫米的背后,是一次次调试和跨专业协作的结果。轧钢厂带钢设备厂长武文帅表示,这次突破不仅是技术上的胜利,更是团队协作的成果。我们将继续发挥工匠精神,把成功经验推广到更多设备领域,为企业创造更大价值。

 

荣程工匠创新工作室成立于20248月,由武文帅牵头组建,汇聚了液压、机械、电气等领域技术骨干。工作室成立以来,已先后解决多个生产技术难题,成为企业创新驱动发展的重要力量。未来,工作室将进一步加强人才培养和技术攻关,为提升企业核心竞争力持续贡献力量。

 

文章来源:荣程钢铁